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来源: │ 发表时间:2023-12-12 15:02:46 │点击量:
当前,我国部分地区砂石短缺,砂石供给不足,砂石价格上涨,严重影响了建筑行业的各个环节。部分工程为了加快工期进度,铤而走险,使用劣质砂石、来源不明砂石等现象时有发生,这个问题严重影响了工程安全问题。砂石含水率是混凝土生产实践中经常遇到的问题。
砂的含水率为4%,石的含水率为2%,一般存放一段时间会在4-6%,如果刚运到的湿砂可达10-15%不等。
砂石在预拌混凝土中约各有800-1100kg的用量,其每1%的含水量就会带来混凝土中用水量8-11kg的影响。特别是砂子,通常从河中采集,含水率变化较大,如不经常检测含水率,及时调整搅拌用水量,会造成各盘混凝土塌落度、可泵性、强度的很大波动。
1.自然脱水法。人工砂自然脱水,目前国内水电工程自然脱水采用的方法和工艺是人工砂下料,堆存脱水及人工砂取料分开进行的,一般堆存脱水3~5d后可使含水降低到6%以内且稳定。受人工砂石粉含量多少及初始含水率的不同而不同,一般石粉含量在10%~17%范围内,砂的初始含水率15%~17%时,初期约48h内脱水速度快,一般可使含水率降低到8%~10%,当 降到8%~10%的含水率时,再降低到6%左右脱水速度明显减慢,一般需要3~5d时间。
2.机械脱水法。目前国内水电工程用于人工砂脱水的方法和工艺主要有筛分脱水、真空脱水、离心脱水等方式,其中真空脱水和离心脱水脱水效果更好,但处理能力低,投资较高;筛分脱水均采用振动筛脱水,脱水处理能力高,但脱水效果较差。由于人工砂生产能力高,且安装脱水筛是生产加工系统已经投产运行后增加的,受到现场布置等原因,最后,选择采用直线振动筛脱水,安装直线振动筛,经试验可使砂的含水率由初期25%左右降到15%左右。