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来源:www.lydhpsj.com │ 发表时间:2015-11-09 10:33:52 │点击量:
圆锥破碎机发生飞车现象是让顾客头疼的一件事,对生产以及公司的收益都会带来影响,因此,通过分析找出圆锥破碎机发生飞车故障的原因,并提出相应的解决方案能够在一定程度上减少圆锥破碎机发生飞车故障的可能性,并能有效减少飞车故障所带来的损失。
由于锥体主轴并不是垂直安装于机体偏心轴套内,再加上设备或各部件检修调整或安装不当,容易导致动锥出现严重歪斜现象。此时主轴下端压在靠偏心轴套厚边的锥衬套内壁上,当破碎机无负荷时,因动锥歪斜较轻,观察动锥自转现象不易发现动锥歪斜;当破碎机负载后,因破碎力的作用,使主轴下端紧压在锥套下口处,产生局部尖峰负荷,经一段运转时间后,必将会在锥衬套下口压出裂纹。
安装主轴时由于测量主轴与锥衬套下口的间隙较麻烦,往往容易忽视,因此在检修过程中,调整各部间隙时经常出现下口间隙比规定值小,破碎机运转时,主轴便会与锥衬套下口局部接触,此时偏心轴套给主轴的反作用力使其位置偏移。球面轴承反作用力的受力位置超出球面轴承的支承面以外。这时就不能保证动锥稳定运转。
另外当非破碎物进入破碎腔后,动锥与定锥在挤压过程中使保险弹簧( 或者保险油缸) 失去了作用,导致空偏心轴的锥形衬套松动上窜,锥形衬套上窜使其发生竖向位移,减少了破碎机主轴与锥形衬套的间隙。主轴与锥形衬套内孔间隙过小,使锥形衬套在运转中极易抱住主轴。在这种情况下,锥形套已经离开空偏心套,导致飞车现象发生,因此,主轴与锥衬套下口间隙偏小是破碎机飞车现象发生的一个经常性的主要原因。
在圆锥破碎机检修时,对球面轴承即球面瓦的检修质量要求较为严格,就是要使整个球面轴承接触面积的三分之二在外圈,其余三分之一的里圈面积可暂不接触。
等运转一段时间后,逐步达到全部均匀接触。但若检修中球面瓦刮研不当,瓦面里圈相对较高时,动锥球面被支承在球面瓦的里圈部分。此时相当于形成一个小的球面轴承,相当于球面半径减小,在小锥齿轮通过大锥齿轮带动偏心套在机架中心套筒的大衬套内转动,破碎锥主轴即插在锥形套内的破碎锥,当偏心套旋转时,主轴在空间画出一个圆锥面,使动锥在球面瓦上绕固定点作旋摆运动,而由于检修刮研不当,相接触的球面瓦半径变小,其圆周线速度增加,过高的转速逐渐形成离心力,导致飞车现象发生,使设备不能保证稳定运转。此外,当偏心轴套在直衬套里歪斜时,也会出现主轴与锥衬套下口局部接触。其原因主要是由于调整齿轮间隙时,在偏心轴套下面加减垫片的厚度不均而产生的。
破碎腔中的部分粉尘进入润滑油路中使得各润滑部位包括破碎锥底部与球面轴承之间、动锥与偏心套之闾、大小伞齿轮之间、水平轴与轴套之间的润滑不良,产生摩擦。润滑系统油温持续升高,趋近或超过55℃,油的黏度下降。球面瓦内油膜不能有效形成,造成飞车现象的出现。同时,由于润滑不良,造成动锥球面与碗形球面瓦非正常磨损,导致动锥球面下降,进一步使动锥主轴与锥形套之间的间隙减少,加剧了设备飞车现象的出现。